福安電機:管理做減法 訂單有增量
寧德網(wǎng)消息(閩東日報記者 張文奎) 開春以來,記者走訪多家福安電機企業(yè)發(fā)現(xiàn),各家企業(yè)訂單量都有所增加。“我們到大年廿八才放假,初七就上班了,開春訂單比往年增加了25%。”理想電器總經(jīng)理鄭文生告訴記者。一段時間低迷的傳統(tǒng)電機產(chǎn)業(yè)正在悄然復(fù)蘇,期間除了政府扶持、技術(shù)更新等因素外,企業(yè)內(nèi)部掀起的“精細(xì)化管理”改革發(fā)揮了積極作用。
“傳統(tǒng)電機企業(yè)發(fā)展方式太過粗放,除了技術(shù)跟不上,管理更是以‘人治’為主。存貨量、采購量都是大概數(shù)字,人為因素導(dǎo)致中間脫節(jié),采購的不知道生產(chǎn)的情況,生產(chǎn)的又不知銷售情況。而且以存貨量接單,造成資金壓力大、財務(wù)成本高。”系統(tǒng)供應(yīng)商繆奇介紹。
記者采訪得知,在沒實施精細(xì)化管理之前,一家傳統(tǒng)電機公司在完成客戶訂單任務(wù)前,每周可能召開一次產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會。“尷尬的是,會后發(fā)現(xiàn)會上討論的內(nèi)容無法執(zhí)行,因為數(shù)據(jù)收集不準(zhǔn)確,部門在會上的承諾沒有數(shù)據(jù)支持,導(dǎo)致及時交貨率只有20%左右。”鄭文生說。
為實現(xiàn)集約化轉(zhuǎn)變,理想電器開始嘗試引入ERP系統(tǒng),實行精細(xì)化管理,其優(yōu)勢在于最大限度地減少人為因素,每個環(huán)節(jié)靠數(shù)據(jù)說話。“采購、加工、銷售所有環(huán)節(jié)是個有機整體,為零庫存、低成本、高效能提供了數(shù)據(jù)支撐。”繆奇說。
精細(xì)化管理改變了生產(chǎn)處于“救火”的狀態(tài),不再是應(yīng)急解決問題,實現(xiàn)生產(chǎn)有條不紊。上線生產(chǎn)的產(chǎn)品有足夠合格的零配件配套,避免出現(xiàn)因為缺料而將生產(chǎn)線上的半成品搬下線的情況。
“精細(xì)化管理使交貨率提高到了94%,交貨期從原來的45天縮短到現(xiàn)在的7至25天??蛻粜刨嚕唵我搽S之增加。”鄭文生說。
管理上做減法,提高效率的同時降低了成本。庫存少、采購量精準(zhǔn),很大程度上提高了企業(yè)資金的利用率,降低財務(wù)成本。“更重要的是,精細(xì)管理將利于培養(yǎng)職業(yè)化人才,改變以往師徒關(guān)系的企業(yè)內(nèi)部人才結(jié)構(gòu),利于企業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。”繆奇說。
目前,亞南、惠豐、安波等知名電機企業(yè)都引入了ERP系統(tǒng),精細(xì)化管理得到較好的推廣,掀起福安電機在管理層面新一輪改革,為智能制造轉(zhuǎn)型提供軟件支持。
責(zé)任編輯:葉朝玉